為了進一步加強雙金屬帶鋸條熱處理過程質(zhì)量控制,有效地提高產(chǎn)品的合格率,7月份,在技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的共同努力下完成了帶鋸條淬火線在線溫控報警程序的設計,并取得明顯成效。
帶鋸淬火線設備是特鋼制品公司生產(chǎn)雙金屬帶鋸條的核心設備,其主要作用是帶鋸淬回火一體化,利用氮氣循環(huán)冷卻方式,使帶鋸條的內(nèi)在組織更加穩(wěn)定。由于該設備對溫度的穩(wěn)定性要求極高,溫度一旦出現(xiàn)偏差,就會造成生產(chǎn)出的帶鋸組織不合、金相不合,嚴重影響產(chǎn)品的質(zhì)量,僅僅依靠生產(chǎn)人員巡視來監(jiān)測溫度是無法及時發(fā)現(xiàn)并做出相應處理的。針對這一問題,在特鋼制品公司設備主管領(lǐng)導的大力支持下,技術(shù)人員決定利用帶鋸淬火線設備上的組態(tài)軟件,設計一套完整的在線溫控自動報警程序,使帶鋸淬火線的33個溫區(qū)的溫度都在程序的控制之下,所有溫區(qū)的溫度值都會顯示在電腦屏幕上,無論任何溫區(qū)的溫度值偏差超過設定的偏差值,帶鋸淬火線都會自動報警,生產(chǎn)人員通過電腦就能查找出問題所在并及時進行處理,保證帶鋸條在設定的溫度范圍內(nèi)平穩(wěn)的運行。
歷經(jīng)反復多次的試驗后,帶鋸淬火線設備在線溫控自動報警程序已調(diào)試成功,經(jīng)過半個多月的試用已初步達到帶鋸熱處理時溫度在線監(jiān)控的目的,遠好于預期的目標。此報警程序的設計,有效的實現(xiàn)了對帶鋸淬火線各溫區(qū)的溫度控制,從而提高了帶鋸條的合格率,為今后生產(chǎn)出更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品而奠定良好的基礎。
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